提高管線鋼管焊接質(zhì)量的措施
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提高管線鋼管焊接質(zhì)量的措施
宗波,楊萬霞,朱大權(quán) (遼陽石油鋼管廠,遼寧遼陽111000)
摘要:介紹了在某管線鋼管生產(chǎn)中,為了提高焊接質(zhì)量而采取的4種措施,并詳細(xì)說明了具 體的實(shí)施方法。‘這些措施包括:提高內(nèi)焊焊接電流的輸出能力,采用焊縫自動跟蹤裝置,加裝 外焊電流顯示裝置,改進(jìn)內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)。實(shí)施結(jié)果證明,鋼管的焊接質(zhì)量得到明顯的提高。
關(guān)鍵詞:螺旋焊管;焊接電流;焊縫跟蹤;焊接角度;送絲機(jī)構(gòu) 中圖分類號:TG445文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號:1001—3938(2008)01—0070—03
宗波,楊萬霞,朱大權(quán) (遼陽石油鋼管廠,遼寧遼陽111000)
摘要:介紹了在某管線鋼管生產(chǎn)中,為了提高焊接質(zhì)量而采取的4種措施,并詳細(xì)說明了具 體的實(shí)施方法。‘這些措施包括:提高內(nèi)焊焊接電流的輸出能力,采用焊縫自動跟蹤裝置,加裝 外焊電流顯示裝置,改進(jìn)內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)。實(shí)施結(jié)果證明,鋼管的焊接質(zhì)量得到明顯的提高。
關(guān)鍵詞:螺旋焊管;焊接電流;焊縫跟蹤;焊接角度;送絲機(jī)構(gòu) 中圖分類號:TG445文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號:1001—3938(2008)01—0070—03
前言
2006年,遼陽石油鋼管廠承擔(dān)了某管線部分鋼管生產(chǎn)任務(wù),鋼管規(guī)格為直徑219mm×17.2 mm, 鋼級為X70,采用螺旋縫雙面埋弧焊接。本次生產(chǎn) 工期緊、任務(wù)重,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高,技術(shù)規(guī)范制定 極為嚴(yán)格,對焊接質(zhì)量提出的要求很高。 為了優(yōu) 質(zhì)、高效地完成生產(chǎn)任務(wù),就需對焊接機(jī)組的焊接 電流、焊絲角度進(jìn)行調(diào)整,對焊縫自動跟蹤系統(tǒng)等 設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),以提高焊接質(zhì)量,滿足業(yè)主要求。
1外焊直流加裝焊接電流顯示裝置
1.1加裝焊接電流顯示方案 焊接機(jī)組外焊直流的控制采用林肯NA一5 控制箱,其焊接控制特性是CV(恒壓控制),且能 預(yù)設(shè)包括焊接電壓、送絲速度和焊接速度等焊接 參數(shù)。該控制箱面板上有焊接電壓和送絲速度的 顯示,沒有焊接電流的顯示,如圖1所示。由于沒 有焊接電流的準(zhǔn)確顯示,當(dāng)監(jiān)造和業(yè)主方需要知 圖1 NA-5控制箱外觀圖 道焊接電流的大小時(shí),只能用數(shù)字鉗形電流表測 5~6次,取其均值,測量過程時(shí)間長且誤差大。 因此,決定加裝電流表,用以顯示焊接電流。
1.2 實(shí)施方法 有3種方法可供選擇:①采用指針式電流表; ②采用數(shù)字式電流表;③利用原有的電流傳感器 設(shè)計(jì)數(shù)字顯示裝置。 指針式電流表具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安裝方便、易維 修、受環(huán)境影響小等特點(diǎn),結(jié)合車間現(xiàn)場的實(shí)際情 況,并參照NA一3S和NA一4控制箱,決定采用 指針式電流表和分流器組成外焊直流顯示裝置。 電流表選用磁電式,型號為63C18,量程1 500 A。 具體方法是:將電流表和分流器并聯(lián)后,再串聯(lián)到 焊把線中,如圖2所示。加裝此套裝置后,操作者 可準(zhǔn)確、直觀地調(diào)整外焊焊接電流,從而實(shí)現(xiàn)對焊 接電流的有效監(jiān)控。
2006年,遼陽石油鋼管廠承擔(dān)了某管線部分鋼管生產(chǎn)任務(wù),鋼管規(guī)格為直徑219mm×17.2 mm, 鋼級為X70,采用螺旋縫雙面埋弧焊接。本次生產(chǎn) 工期緊、任務(wù)重,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高,技術(shù)規(guī)范制定 極為嚴(yán)格,對焊接質(zhì)量提出的要求很高。 為了優(yōu) 質(zhì)、高效地完成生產(chǎn)任務(wù),就需對焊接機(jī)組的焊接 電流、焊絲角度進(jìn)行調(diào)整,對焊縫自動跟蹤系統(tǒng)等 設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),以提高焊接質(zhì)量,滿足業(yè)主要求。
1外焊直流加裝焊接電流顯示裝置
1.1加裝焊接電流顯示方案 焊接機(jī)組外焊直流的控制采用林肯NA一5 控制箱,其焊接控制特性是CV(恒壓控制),且能 預(yù)設(shè)包括焊接電壓、送絲速度和焊接速度等焊接 參數(shù)。該控制箱面板上有焊接電壓和送絲速度的 顯示,沒有焊接電流的顯示,如圖1所示。由于沒 有焊接電流的準(zhǔn)確顯示,當(dāng)監(jiān)造和業(yè)主方需要知 圖1 NA-5控制箱外觀圖 道焊接電流的大小時(shí),只能用數(shù)字鉗形電流表測 5~6次,取其均值,測量過程時(shí)間長且誤差大。 因此,決定加裝電流表,用以顯示焊接電流。
1.2 實(shí)施方法 有3種方法可供選擇:①采用指針式電流表; ②采用數(shù)字式電流表;③利用原有的電流傳感器 設(shè)計(jì)數(shù)字顯示裝置。 指針式電流表具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安裝方便、易維 修、受環(huán)境影響小等特點(diǎn),結(jié)合車間現(xiàn)場的實(shí)際情 況,并參照NA一3S和NA一4控制箱,決定采用 指針式電流表和分流器組成外焊直流顯示裝置。 電流表選用磁電式,型號為63C18,量程1 500 A。 具體方法是:將電流表和分流器并聯(lián)后,再串聯(lián)到 焊把線中,如圖2所示。加裝此套裝置后,操作者 可準(zhǔn)確、直觀地調(diào)整外焊焊接電流,從而實(shí)現(xiàn)對焊 接電流的有效監(jiān)控。
2焊縫自動跟蹤系統(tǒng)
2.1 改進(jìn)方案
原焊縫自動跟蹤裝置精度低,實(shí)時(shí)性差,響應(yīng) 時(shí)間長,還需操作人員配合,不能滿足本次生產(chǎn)焊 接工藝的要求。因此,決定在內(nèi)、外焊分別加裝英國Meta公司的Vista weld焊縫自動跟蹤系統(tǒng)。
2.2系統(tǒng)組成
Vista Weld焊縫自動跟蹤系統(tǒng)由傳感器部件、 伺服電機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、工業(yè)計(jì)算機(jī)圖像處理部分、控 制器部件等組成。該系統(tǒng)以激光條紋為工作介質(zhì), 當(dāng)攝像頭采集到激光條紋圖像后,送入計(jì)算機(jī)進(jìn)行 圖像處理,得出結(jié)果后由執(zhí)行機(jī)構(gòu)來完成動作。該 裝置具有系統(tǒng)可靠性高、工作穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、安裝 維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。
2.3工作原理
激光結(jié)構(gòu)光法視覺傳感工作原理如圖4所 示,這里只畫出一條激光條紋,另兩條與此相同。 本系統(tǒng)屬于采用激光作為主動光源的結(jié)構(gòu)光法視 覺傳感焊縫跟蹤系統(tǒng)。激光管發(fā)出點(diǎn)光源經(jīng)柱狀 鏡轉(zhuǎn)換為條形光源,投射到工件焊縫坡口上,激光 條紋發(fā)生相應(yīng)的變形,并向工件上方漫反射。 CCD攝像機(jī)接收從工件上漫反射的反映坡口形 狀的激光條紋,通過圖像采集和圖像處理環(huán)節(jié),便 可知激光條紋變形處的中心位置,即焊縫中心線 位置。 CCD攝像機(jī)采集到激光條紋圖像送計(jì)算機(jī) 進(jìn)行圖像處理,并與設(shè)定的中心位置相比較,當(dāng)兩者有偏差時(shí),系統(tǒng)發(fā)出校正指令,經(jīng)PLC和控制 器控制伺服電機(jī)動作,完成校正跟蹤過程。該結(jié) 構(gòu)光法不僅能檢測出焊縫的中心位置,而且還能 獲得焊縫截面的形狀和尺寸等特征參數(shù),適合于 不同的焊縫和各種焊接方法。經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際使用證明,該自動跟蹤系統(tǒng) 可糾正焊接過程中出現(xiàn)的微小偏差,大大減少了 焊偏、未熔合等焊接缺陷,提高了焊接質(zhì)量。 與傳 統(tǒng)跟蹤設(shè)備和人工操作相比,該系統(tǒng)具有跟蹤精 度高、響應(yīng)速度快、操作簡單方便、人機(jī)界面友好 等優(yōu)點(diǎn),完全滿足了鋼管成型焊接的要求。激光 跟蹤系統(tǒng)現(xiàn)場應(yīng)用照片如圖5所示。 圖5激光跟蹤系統(tǒng)的現(xiàn)場應(yīng)用
2.4存在的問題
如果工作環(huán)境粉塵較大,特別是粉塵中含有 大量的鐵磁顆粒時(shí),將導(dǎo)致觸摸屏顯示器出現(xiàn)故 障,觸摸功能失效。如果顯示器安裝位置距離管 體較近,還會受到電磁干擾,易出現(xiàn)圖形失真,使 顯示器的清晰度下降。 有時(shí)因?yàn)榘宀能堉频脑颍瑢?dǎo)致對頭前后跟 蹤效果不好:這時(shí)要將手控盒打到“手動調(diào)整”狀 態(tài),用手動來調(diào)整跟蹤系統(tǒng)。
3提高內(nèi)焊直流電焊機(jī)輸出能力
3.1 改進(jìn)方案
該管線鋼管規(guī)格為直徑l 219 mm×17.2 mm,材質(zhì)為X70級管線鋼,正常生產(chǎn)時(shí)內(nèi)焊直流的焊接 電流可達(dá)到1350~l400A,已接近電焊機(jī)的最大輸出電流。生產(chǎn)初期內(nèi)焊直流用1臺電焊機(jī),當(dāng) 需要輸出較大焊接電流時(shí),調(diào)節(jié)旋鈕已調(diào)到極限, 同時(shí)電焊機(jī)的溫升和故障率明顯增加,導(dǎo)致內(nèi)焊 焊接質(zhì)量下降。因此,將內(nèi)焊電流改為由2臺電 焊機(jī)并聯(lián)輸出,以增大輸出電流,提高焊接質(zhì)量。
3.2實(shí)施方法
將2臺林肯焊機(jī)(DC一1500)并聯(lián),接成一主 一輔的形式。內(nèi)部控制按林肯焊機(jī)相關(guān)原理接線, .主機(jī)的4號和31號線與輔機(jī)相對應(yīng)的4號和31號線相連 接,主機(jī)的75號,76號和77號線與林肯焊機(jī)控制箱NA 一3s相連接,外部接成并聯(lián)輸出,如圖6所示。現(xiàn)場使用證明,采用2臺焊機(jī)并聯(lián)后,內(nèi)焊直 流的電流輸出能力顯著提高,電流調(diào)節(jié)范圍加大, 夾渣、未焊透等焊接缺陷明顯減少,使焊接質(zhì)量有 較大的提高。投入運(yùn)行后,焊機(jī)工作平穩(wěn)可靠,溫 升正常,沒有發(fā)生故障。
4改進(jìn)內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)
原有的內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)是2根送絲桿固定在支 架上,其上沒有角度標(biāo)定,操作者每次調(diào)整焊絲角 度時(shí),花費(fèi)時(shí)間長,且很難控制調(diào)整角度。有時(shí)送 絲桿還會因固定不牢隨著大橋擺動,從而發(fā)生焊 點(diǎn)偏移,為此,設(shè)計(jì)了一套新的送絲機(jī)構(gòu)。新送絲 機(jī)構(gòu)由扇形板、送絲桿、連接角鋼等組成,扇形板 上開有4個(gè)弧形槽,連接角鋼一邊與弧形槽相連, 一邊與送絲桿相連,如圖7所示。 送絲機(jī)構(gòu)改進(jìn)后,送絲桿固定牢固可靠,使焊 點(diǎn)不再發(fā)生偏移,同時(shí)還制作了標(biāo)準(zhǔn)角度樣板。當(dāng)更換送絲嘴時(shí),如果焊絲角度產(chǎn)生偏移,就可用 標(biāo)準(zhǔn)角度樣板對照測量,從而能更快、更準(zhǔn)地調(diào)整 焊絲角度、焊絲間距、焊絲的前后和左右偏移等參 數(shù)。采用此套裝置操作方便,大大提高了焊接穩(wěn) 定性。 該規(guī)格管線鋼管正常連續(xù)生產(chǎn)時(shí),送絲機(jī)構(gòu) 參數(shù)設(shè)置為:1號絲上部距板邊25 mm,1旽絲下部距 板邊38 mm;2號絲上部距板邊28 mm,2號絲下部距 板邊16 mm;兩絲夾角27度。
2.1 改進(jìn)方案
原焊縫自動跟蹤裝置精度低,實(shí)時(shí)性差,響應(yīng) 時(shí)間長,還需操作人員配合,不能滿足本次生產(chǎn)焊 接工藝的要求。因此,決定在內(nèi)、外焊分別加裝英國Meta公司的Vista weld焊縫自動跟蹤系統(tǒng)。
2.2系統(tǒng)組成
Vista Weld焊縫自動跟蹤系統(tǒng)由傳感器部件、 伺服電機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、工業(yè)計(jì)算機(jī)圖像處理部分、控 制器部件等組成。該系統(tǒng)以激光條紋為工作介質(zhì), 當(dāng)攝像頭采集到激光條紋圖像后,送入計(jì)算機(jī)進(jìn)行 圖像處理,得出結(jié)果后由執(zhí)行機(jī)構(gòu)來完成動作。該 裝置具有系統(tǒng)可靠性高、工作穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、安裝 維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。
2.3工作原理
激光結(jié)構(gòu)光法視覺傳感工作原理如圖4所 示,這里只畫出一條激光條紋,另兩條與此相同。 本系統(tǒng)屬于采用激光作為主動光源的結(jié)構(gòu)光法視 覺傳感焊縫跟蹤系統(tǒng)。激光管發(fā)出點(diǎn)光源經(jīng)柱狀 鏡轉(zhuǎn)換為條形光源,投射到工件焊縫坡口上,激光 條紋發(fā)生相應(yīng)的變形,并向工件上方漫反射。 CCD攝像機(jī)接收從工件上漫反射的反映坡口形 狀的激光條紋,通過圖像采集和圖像處理環(huán)節(jié),便 可知激光條紋變形處的中心位置,即焊縫中心線 位置。 CCD攝像機(jī)采集到激光條紋圖像送計(jì)算機(jī) 進(jìn)行圖像處理,并與設(shè)定的中心位置相比較,當(dāng)兩者有偏差時(shí),系統(tǒng)發(fā)出校正指令,經(jīng)PLC和控制 器控制伺服電機(jī)動作,完成校正跟蹤過程。該結(jié) 構(gòu)光法不僅能檢測出焊縫的中心位置,而且還能 獲得焊縫截面的形狀和尺寸等特征參數(shù),適合于 不同的焊縫和各種焊接方法。經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際使用證明,該自動跟蹤系統(tǒng) 可糾正焊接過程中出現(xiàn)的微小偏差,大大減少了 焊偏、未熔合等焊接缺陷,提高了焊接質(zhì)量。 與傳 統(tǒng)跟蹤設(shè)備和人工操作相比,該系統(tǒng)具有跟蹤精 度高、響應(yīng)速度快、操作簡單方便、人機(jī)界面友好 等優(yōu)點(diǎn),完全滿足了鋼管成型焊接的要求。激光 跟蹤系統(tǒng)現(xiàn)場應(yīng)用照片如圖5所示。 圖5激光跟蹤系統(tǒng)的現(xiàn)場應(yīng)用
2.4存在的問題
如果工作環(huán)境粉塵較大,特別是粉塵中含有 大量的鐵磁顆粒時(shí),將導(dǎo)致觸摸屏顯示器出現(xiàn)故 障,觸摸功能失效。如果顯示器安裝位置距離管 體較近,還會受到電磁干擾,易出現(xiàn)圖形失真,使 顯示器的清晰度下降。 有時(shí)因?yàn)榘宀能堉频脑颍瑢?dǎo)致對頭前后跟 蹤效果不好:這時(shí)要將手控盒打到“手動調(diào)整”狀 態(tài),用手動來調(diào)整跟蹤系統(tǒng)。
3提高內(nèi)焊直流電焊機(jī)輸出能力
3.1 改進(jìn)方案
該管線鋼管規(guī)格為直徑l 219 mm×17.2 mm,材質(zhì)為X70級管線鋼,正常生產(chǎn)時(shí)內(nèi)焊直流的焊接 電流可達(dá)到1350~l400A,已接近電焊機(jī)的最大輸出電流。生產(chǎn)初期內(nèi)焊直流用1臺電焊機(jī),當(dāng) 需要輸出較大焊接電流時(shí),調(diào)節(jié)旋鈕已調(diào)到極限, 同時(shí)電焊機(jī)的溫升和故障率明顯增加,導(dǎo)致內(nèi)焊 焊接質(zhì)量下降。因此,將內(nèi)焊電流改為由2臺電 焊機(jī)并聯(lián)輸出,以增大輸出電流,提高焊接質(zhì)量。
3.2實(shí)施方法
將2臺林肯焊機(jī)(DC一1500)并聯(lián),接成一主 一輔的形式。內(nèi)部控制按林肯焊機(jī)相關(guān)原理接線, .主機(jī)的4號和31號線與輔機(jī)相對應(yīng)的4號和31號線相連 接,主機(jī)的75號,76號和77號線與林肯焊機(jī)控制箱NA 一3s相連接,外部接成并聯(lián)輸出,如圖6所示。現(xiàn)場使用證明,采用2臺焊機(jī)并聯(lián)后,內(nèi)焊直 流的電流輸出能力顯著提高,電流調(diào)節(jié)范圍加大, 夾渣、未焊透等焊接缺陷明顯減少,使焊接質(zhì)量有 較大的提高。投入運(yùn)行后,焊機(jī)工作平穩(wěn)可靠,溫 升正常,沒有發(fā)生故障。
4改進(jìn)內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)
原有的內(nèi)焊送絲機(jī)構(gòu)是2根送絲桿固定在支 架上,其上沒有角度標(biāo)定,操作者每次調(diào)整焊絲角 度時(shí),花費(fèi)時(shí)間長,且很難控制調(diào)整角度。有時(shí)送 絲桿還會因固定不牢隨著大橋擺動,從而發(fā)生焊 點(diǎn)偏移,為此,設(shè)計(jì)了一套新的送絲機(jī)構(gòu)。新送絲 機(jī)構(gòu)由扇形板、送絲桿、連接角鋼等組成,扇形板 上開有4個(gè)弧形槽,連接角鋼一邊與弧形槽相連, 一邊與送絲桿相連,如圖7所示。 送絲機(jī)構(gòu)改進(jìn)后,送絲桿固定牢固可靠,使焊 點(diǎn)不再發(fā)生偏移,同時(shí)還制作了標(biāo)準(zhǔn)角度樣板。當(dāng)更換送絲嘴時(shí),如果焊絲角度產(chǎn)生偏移,就可用 標(biāo)準(zhǔn)角度樣板對照測量,從而能更快、更準(zhǔn)地調(diào)整 焊絲角度、焊絲間距、焊絲的前后和左右偏移等參 數(shù)。采用此套裝置操作方便,大大提高了焊接穩(wěn) 定性。 該規(guī)格管線鋼管正常連續(xù)生產(chǎn)時(shí),送絲機(jī)構(gòu) 參數(shù)設(shè)置為:1號絲上部距板邊25 mm,1旽絲下部距 板邊38 mm;2號絲上部距板邊28 mm,2號絲下部距 板邊16 mm;兩絲夾角27度。
5結(jié)論
以上幾種改進(jìn)方案實(shí)施后,經(jīng)過現(xiàn)場使用證 明,不僅提高了焊接質(zhì)量,而且在降低員工勞動強(qiáng) 度、提高設(shè)備利用率、減小操作誤差等方面,都取 得了較好的效果,滿足了監(jiān)造和業(yè)主的要求,圓滿 完成了該管線的生產(chǎn)任務(wù)。
以上幾種改進(jìn)方案實(shí)施后,經(jīng)過現(xiàn)場使用證 明,不僅提高了焊接質(zhì)量,而且在降低員工勞動強(qiáng) 度、提高設(shè)備利用率、減小操作誤差等方面,都取 得了較好的效果,滿足了監(jiān)造和業(yè)主的要求,圓滿 完成了該管線的生產(chǎn)任務(wù)。
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